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彈簧拉壓試驗機的結構優化

文章來源:中(zhōng)試試驗機 發布時間:2019-09-21 15:47 點擊:
        彈簧試驗機是通過被測彈簧在已知(zhī)載荷作用下(xià)的變形量來測試其剛度的。爲了提高拉壓彈簧試驗機的試驗精度,滿足廣大(dà)用戶的需求,首要任務就是提供試驗機的結構剛度,減小(xiǎo)其橫梁結構在工(gōng)作載荷作用下(xià)的撓度。
 
        彈簧拉壓試驗機采用門式結構,最大(dà)拉壓工(gōng)作載荷爲100KN。由于試驗機結構爲多個零部件組成的裝配結構,各零部件之間既非剛接又(yòu)非鉸接,而是通過緊固螺栓、軸承等方式連接,各零部件之間存在大(dà)量接觸問題。這就使該結構分(fēn)析變成負責的接觸非線性分(fēn)析問題,需要采用接觸副單元并進行大(dà)量叠代計算;另外(wài)本彈簧拉壓試驗機結構分(fēn)析還存在螺栓連接的預緊力施加以及軸承連接的等效剛度、等效彈性模量等問題。
 
        中(zhōng)試彈簧拉壓試驗機解決了以上問題,完成了該彈簧試驗機有限元分(fēn)析的建模工(gōng)作。并利用有限元分(fēn)析軟件對該試驗機的2中(zhōng)最大(dà)試驗載荷工(gōng)況成功地進行了結構有限元分(fēn)析,得到了各工(gōng)況下(xià)結構應力的分(fēn)布和應力較大(dà)的危險點及各橫梁的Y向變形量,及各橫梁的撓度,爲彈簧拉壓試驗機的結構優化奠定了基礎。
 
        中(zhōng)試對公司生(shēng)産的彈簧拉壓試驗機進行大(dà)量的結構優化,在試驗機外(wài)圍尺寸不變的前提下(xià),不斷尋求試驗機内部結構的設計方案,以盡可能降低其橫梁結構的撓度,爲此,根據結構不同部位尺寸對橫梁撓度的影響以及結構應力分(fēn)布選擇合适的設計變量,約束條件及目标函數,建立該結構的優化設計數學模型;采用ANSYS與導重法相結合的結構優化方法,完成了試驗機結構的構件尺寸優化設計。在結構重量不變和滿足材料許用應力的前提下(xià),試驗機滿載壓力試驗時,橫梁、壓盤Y向變形量由原來的0.320mm下(xià)降到0.199mm,下(xià)降37.8%;試驗機滿載拉力試驗時,橫梁、壓盤Y向變形量由原來的1.372mm下(xià)降到0.290mm,下(xià)降78.9%。
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